双作用气缸执行机构在合成氨减压阀上的应用

李杰春

(中国石油大庆石化公司设备维修中心)

中国石油大庆石化公司化肥厂的合成氨装置是20世纪70年代引进美国凯洛格公司的生产工艺,日产1 000 t液氨。

2005年8月10日,对合成氨装置进行了扩能改造,改造后,日产1 500 t液氨。

合成气压缩机103-J是该装置的重要设备之一,是合成氨装置10.5 MPa高压蒸汽的唯一用户。正常生产时,合成氨装置自产的高压蒸汽经合成气压缩机103-J高压蒸汽透平做功后进入3.8 MPa中压蒸汽管网,是合成氨装置3.8 MPa中压蒸汽的主要来源。当合成气压缩机103-J跳车或停止运转时, 高压蒸汽即可通过旁路MIC-22液压阀减压,约50%产量的高压蒸汽通过该阀进入中压蒸汽系统,确保高压系统设备不被损坏的同时弥补因合成气压缩机103-J跳车而引起的中压蒸汽供应不足。

但我国大庆地区冬季环境温度低,驱动油流动性变弱,导致错油阀不动作。

高压蒸汽减压系统即减压站,是全厂的要害部分。

高压蒸汽减压时流速很快,振动较剧烈,因此全部管线均煨成曲率半径很大的流线型,同时也解决了管线热膨胀的问题。

如图1所示,3个减压阀MIC-22、PRC-13A/B后的管线上各装设3块限流孔板,使通过减压阀的压差仅约3.5 MPa,再通过孔板逐步降压,改善了阀的运行条件。

图1 高压蒸汽减压原理

合成氨装置自产高压蒸汽离开汽包时的温度约315.7 ℃,进入转化炉101-B对流段内两排串联的蒸汽过热器, 出过热器时蒸汽温度上升至460 ℃左右,然后送往合成气压缩机103-J的高压蒸汽透平。

正常操作时,全部高压蒸汽都要经过这个透平, 做功后以321 ℃左右的温度排入3.8 MPa中压蒸汽系统, 在合成气压缩机103-J透平脱扣跳车时, 设计流量50%左右的蒸汽经减压阀MIC-22排入3.8 MPa中压蒸汽系统,其余则由分程控制调节阀PRC-13A/B减压至3.8 MPa进入中压蒸汽系统,高压蒸汽的减压构成了3.8 MPa蒸汽的来源。

如果合成气压缩机103-J不运转,高压蒸汽则经PIC-13的两个调节阀A/B(分程调节)减压以满足中压蒸汽的供应。

假如在高负荷下中压蒸汽还不够用, 一部分高压蒸汽可经合成气压缩机103-J旁手动调节旁路液压阀MIC-22减压,与经过PIC-13减压阀(A/B)的蒸汽合并使用。

设计MIC-22减压阀是避免在合成气压缩机103-J由于事故而突然停车时,在这段时间里高压蒸汽没有去路,会导致蒸汽系统超压,安全阀起跳甚至高压蒸汽系统设备损坏等严重后果。

为此,设计一个油压阀MIC-22,这个阀是油压驱动动作的,力量较大,且信号传递快,因此开关及时。

正常情况下10.5 MPa高压蒸汽通过合成气压缩机103-J前置高压透平减压,减压阀MIC-22是全关的。在合成气压缩机103-J停车时通过联锁使它在约1 s的时间完全打开(因此又称秒阀),从而保证高压系统不超压。

在这个阀已经全开后,为保证中压蒸汽管网压力稳定, 可以利用PRC-13A/B自动调节蒸汽压力, 但在条件动荡比较大时,可以手动控制MIC-22阀门的开度。

当装置开车或合成气压缩机103-J低负荷运转时,高压蒸汽需通过PRC-13 A/B控制回路进行调节减压后进入中压蒸汽系统。

当MIC-22联锁投用时,MIC-22减压阀不可手动调节, 处于全关闭状态,在合成气压缩机103-J因故跳车时触发MIC-22联锁动作,使MIC-22减压阀瞬间全开,当联锁动作后MIC-22打到手动状态,可以手动调节MIC-22减压阀进行蒸汽控制。

MIC-22是Masoneilan公司生产的X7-20571AB型液动调节阀, 阀门装配ANNIN1000 系列气动-液压缸执行机构,DCS来的4~20 mA电流信号经电/气转换器转换成0.02~0.10 MPa的气动信号。

如图2所示,气动信号在放大器内与阀位反馈进行比较, 二者不平衡时输出一个位移量来驱动错油阀, 错油阀调节液动执行机构上下缸的进、出油量,使液动执行机构活塞(阀位)产生移动, 当阀位反馈与气动输入信号平衡时执行机构不动,此时阀位与输入信号对应,达到定位目的。

图2 MIC-22液动执行机构工作原理

油压控制快开阀如果长期不动作也会失灵,即不能及时打开。

同类化肥厂就发生过合成气压缩机103-J跳车,MIC-22减压阀延误达30 s才打开,致使高压蒸汽总管超压,安全阀起跳,而中压蒸汽总管压力又猛降,整个蒸汽动力系统大幅波动,本来是仅限于氨合成系统的局部停车,却扩大到了全厂A级停车。

MIC-22减压阀能否正确动作,对于全厂安全生产是最为重要的一环。

MIC-22阀的液压油来自合成气压缩机103-J的油路系统,MIC-22减压阀专有一套小的油压装置, 作为润滑-密封油系统正常油源的备用, 万一因任何原因导致润滑-密封油系统停止工作而使油不能供应时,这套液压油装置就会启动操作MIC-22减压阀把10.5 MPa蒸汽降压后送至3.8 MPa蒸汽系统。这套系统主要包括一个液压油冷却器、一台备用油泵和一个附属的用活塞操作的蓄压器。蓄压器大约可储备约38 L备用液压油,足够把减压阀MIC-22的油缸顶开,让蒸汽通过降压。

合成气压缩机103-J油箱的油泵出口是液压油的正常来源。

由电动备用泵从润滑油油箱直接抽出的油作为辅助油源。当合成气压缩机103-J正在运转,而供MIC-22减压阀用的液压油供应不上时,液压油回路的压力(正常7.7 MPa)就要下降。这时,低油压开关就自动启动备用泵供油,直到油箱油泵恢复正常供应为止。

如备用油泵也跳车或由于其他原因而不能运转,蓄压器中的液压油就作为第2套备用系统自动压入油路推动油缸的活塞一直到压缩机停下。

当液压油压降至6.9 MPa时,MIC-22备用油泵自启动,当油压升到8.4 MPa时,MIC-22备用油泵自停。

原液动执行机构是Masoneilan公司20世纪70年代的产品, 液动执行机构和定位器结构特殊,与其他仪表不能通用,Masoneilan公司目前也已经不生产该产品,配件难以采购也不好加工。

为了能自由推动错油阀,气动定位器和气缸需要整体移动。

因此,连接气动放大器的风线管只能采用软管,不能使用钢管。

1999年的大火就将放大器的软管和橡胶件烧坏,气缸活塞也被损坏。

此阀是全厂唯一的液动阀,没有备件。

当时,用换下的旧件加上烧损的零件,克服大量困难修复了此阀,一直使用至今。

为了保证MIC-22减压阀可靠运行,还单独为其配备了一套油泵系统和油压联锁系统,保证液压油能满足减压阀驱动的要求,油路复杂且隐患多。

从足球来看,它是当时在中国发展得最好的西方近代体育项目。最能说明问题的如1923年澳洲橄榄球总会代表亨利·美勒,已“发现华人的足球程度可以与澳大利亚人抗衡,遂改变计划,决定邀请中国的足球队访问澳大利亚。”[12]又如1923年“被称为世界海禁最严的澳洲,凡是外国人入境均需要护照。”但是澳洲足球总会早在中国足球队到达之前就已沟通好,准免查验[13]。所以,以李惠堂为代表的乐华足球队,成了1928年中国出访东南亚的首选。

MIC-22减压阀的开关是靠8 MPa润滑油驱动的,从润滑油泵到MIC-22减压阀的错油阀是由直径25 mm的钢管连接。1999年,MIC-22减压阀的错油阀到液动执行机构入口的一个金属波纹管裂开,8 MPa的润滑油喷到高压蒸汽管线上引发大火,将MIC-22阀上部管廊的电缆全部烧断,造成全厂停工抢修,经济损失巨大。

由于该减压阀平时是静止状态,冬季润滑油流动性差, 在试验联锁时错油阀有时不动作,MIC-22减压阀经常打不开或延时才打开,需要对润滑油路进行加热才能保证MIC-22减压阀正常动作,成为安全隐患。

打破原MIC-22液动执行机构的布局,原液动执行机构还有一套液压油系统和相应的油压联锁,导致故障点多,改为气动执行机构后可省去繁琐的液压油系统,使其更合理、更优化的同时减少了故障点。

将MIC-22液动执行机构改为气动执行机构,阀体不变,联锁动作形式不变,使其运行更加安全可靠。

根据MIC-22减压阀原设计工艺要求、执行机构的改造需求, 攻关组同Masoneilan公司深入交流, 最终选定Masoneilan 86系列双作用气缸执行机构,带储气罐,并配有智能定位器SVI2AP。该执行机构的技术特点如下:

a. 阀门在0%~100%行程范围内可以任意开关, 联锁动作时能够在1.2 s内由全关到全开位置;

b. 气源故障时阀位开,保证阀门达到Ⅴ级泄漏量;

c. 联锁采用事故安全型;

d. 智能阀门定位器防爆等级EXiaIICT5,防护等级IP65,耐温范围-40~60 ℃;

e. 执行机构带手动机构,能够使阀门在全行程范围内任意开关;

f. 执行机构风线管采用不锈钢管, 主风线采用3/4″(1″=2.54 cm)白钢管,螺纹连接,控制风线采用ϕ12.7 mm×1 mm白钢管,卡套式连接。

将原液动执行机构改造为Masoneilan 86系列双作用气缸执行机构并配置储气罐,配智能定位器SVI 2 AP-22123121、大流量过滤减压阀、放大器、换向阀、止回阀及放空阀等,通过气路配置实 现联锁动作要求,如图3所示。

图3 改造后的MIC-22减压阀气路

化肥厂2014年冬季立项攻关解决MIC-22液动执行机构不动作问题,2015年仪表和工艺组成的攻关组一同考察调研同类型化肥企业,考察后攻关组制定详细的技术方案,经多次论证确定最终方案。

2016年初,气动执行机构到货后,攻关组在大庆石化公司机械厂控制阀维修车间进行调试,初次试验调节阀全行程时间为2 s,达不到秒阀的技术要求。

攻关组对部分气路进行优化,由于事故状态下该阀具有调节功能,把联锁动作放在DCS中实现,当联锁逻辑动作时,给智能定位器一个强制20 mA信号,将阀门快速打开,同时减掉部分气动元件、缩短阀门动作的时间。

改造后,测试减压阀全行程时间在1.2 s内,满足装置生产要求。

2017年3月30日择机更换,2017年4月1日开始运行,运行至今没发现任何问题。

合成气压缩机103-J出现问题跳车,MIC-22调节阀在1.5 s时间内不打开,将造成中压蒸汽压力不够,空气压缩机101-J、原料气压缩机102-J和冰机105-J停机;
锅炉给水泵104-J/JA停泵,造成水碳比联锁动作,装置停工。

合成装置停工最快恢复生产需要11 h, 按100%负荷每小时生产60 t合成氨,每吨氨3 000元计算,损失207.9万元。尿素停工6 h, 每小时生产尿素51 t, 每吨1 750元计, 损失53.5万元。期间合成氨装置生产用的原料气需要排放掉,约63 000 m3/h,原料气价格为1.98 元/m3,原料气排放损失137万元。

化肥厂MIC-22液动执行机构改气动执行机构项目的总投资为23万元。

因此, 该项目的直接效益为207.9+53.5+137-23=325.4万元。

采用双作用气缸执行机构实现液动执行机构的动作时间要求,优化了调节阀结构配置,在103-J联锁动作时,MIC-22在1.2 s内快速打开, 达到秒阀要求。

通过技改解决了冬季气温低,驱动油流动性差,导致错油阀不动作的问题,保障了安全生产。一旦MIC-22故障,处理不及时,极易导致高压设备和高压管线的损坏,不但会造成大量的经济损失,还存在伤人事故发生的风险。

而且,装置停车现场会存在大量的放空、噪声,会对周边的居民和环境造成严重危害, 本次改造消除了漏油引起的火灾隐患和环保隐患,在全国同类型大化肥装置中,是首次应用,具有一定的借鉴意义。

猜你喜欢 油阀减压阀合成气 减压阀低温密封性能优化研究河南科技(2022年21期)2022-11-23BiZrOx/ZSM-5催化合成气直接芳构化的研究分子催化(2022年1期)2022-11-02气动舵机高压反向直动式减压阀的设计及特性北京航空航天大学学报(2022年7期)2022-08-06用于合成气生产低碳烯烃的催化剂能源化工(2021年3期)2021-12-31某轮主机高压油泵出油阀碎裂故障分析航海(2021年3期)2021-07-29春耕前农机维护要点山东农机化(2020年1期)2020-12-31事故排油阀漏油的应急处理措施分析商品与质量(2020年37期)2020-11-27进油阀参数对大流量高压共轨供油泵容积效率的影响汽车工程学报(2020年4期)2020-08-17煤气化合成气初步净化技术进展及专利分析煤化工(2019年5期)2019-11-29汽车减压阀的设计优化汽车零部件(2019年10期)2019-11-13

推荐访问:合成氨 减压阀 执行机构