腾晖矿2202工作面底抽巷瓦斯技术研究

雷龙龙

(霍州煤电集团腾晖煤业有限责任公司,山西 临汾 041000)

在矿井开采过程中,瓦斯问题一直制约着我国煤矿正常开采,而对于厚煤层高瓦斯巷道来说瓦斯超限问题尤为突出,其治理难度也十分复杂,近些年来由于我国开采年限的不断增加,开采的重点逐步向着大纵深方向发展,使得瓦斯含量及瓦斯的压力不断加大,所以对厚煤层瓦斯进行抽排对于矿井安全开采十分重要,此前,刘志伟、张帅[1]利用分源预测法对瓦斯来源进行预测,通过FLEUNT软件对瓦斯的分布及扩散规律进行研究,提出利用专用巷道密闭大流量的治理方法,有效地消除了放煤后溜通道的瓦斯超限问题。岳乾、李希建、陈守坤[2]针对高瓦斯煤巷掘进过程中的瓦斯超限难题,采取了“双挂耳”式钻场,并对巷道钻孔进行边钻边采,有效提高了瓦斯的抽采效率,实现了巷道高效掘进。本文以腾晖矿2202工作面为研究背景,利用数值模拟对低抽巷抽采效果进行研究分析,并给出最佳布置方案,为厚煤层矿井瓦斯抽采提供依据。

腾晖矿位于山西乡宁县枣岭乡店沟村,设计年生产能力120×104t。井田结构相对简单,主要构造形式为单斜延伸构造,井田的地层的坡度均值在5°左右,2202工作面现主要开采2#煤层,煤层厚度3.2~6.0m,煤层的平均厚度为5.6m。

2202工作面所开采的太原组2#煤层属于单一低渗透性煤层,煤层具有瓦斯吸附性强、衰退快、抽放难的特点,其中2202工作面煤层瓦斯含量约为11m3/t,巷道瓦斯压力0~9MPa,在巷道进行开挖前需要将巷道内瓦斯含量降低至8m3/t,2202工作面的右侧为N2202采空区,左侧为北风井东翼回风巷,工作面的顶板由泥岩和粉砂岩组成,目前瓦斯浓度按照其分布情况可分为涌出带、过渡带及滞留带,其中涌出带位移工作面切眼20m范围内,此时的瓦斯浓度大致为10%以下,在此区段内瓦斯运动速度较快,且多为层流;
过渡带载开切眼20~50m的范围内,此时瓦斯浓度大致分布在10%~20%,在此区段内瓦斯多呈紊乱交错状态;
滞留带为距离开切眼50m以上,此时的瓦斯浓度分布在20%~30%之间,在此阶段内瓦斯流动速度较低[3]。

底抽巷瓦斯抽采的原理是在底抽巷内部施工穿层钻孔,将钻孔打入煤层内部,对煤体进行卸压,此时由于钻孔的存在使得钻孔周边的围岩应力出现重新分布,钻孔使得煤岩内部原生裂缝及人工裂缝增多,瓦斯通过裂缝沿着钻孔进行排除,以此达到瓦斯抽采消突的目的[4]。底板抽采预抽瓦斯示意图如图1所示。

图1 底板抽采预抽瓦斯示意图

在进行底抽巷位置选定时,较多的因素对其有所影响,因此本文对不同垂距及不同岩性下底抽巷抽采方案进行对比分析,方案1垂距12m,布置于粉砂岩中;
方案2垂距15m,布置于粉砂岩中,方案3垂距20m,布置于粉砂岩中,对三种方案进行分析,首先进行模型的建立,结合2202工作面的实际情况,建立长方体模型,模型的长宽高分别为100m×100m×20m,完成模型建立后根据实际地质情况对模型的力学参数进行设定,设定完成后对网格进行划分,网格划分后共有88520个单元格,完成划分后对模型的边界条件进行设置,固定模型四周的位移,同时对模型上端部施加覆岩自重13MPa,模型选用摩尔库伦模型为本构模型,完成模型设定后对模型进行模拟计算,应力模拟云图如图2所示。

图2 不同底抽巷布置方案下巷道应力云图

从图2可以看出,在回采及地应力的作用下,底抽巷的两帮位置出现一定的应力集中,且随着垂距H的增加,巷道围岩的垂直应力值呈现增大的趋势,当垂距H为12m时,此时的垂直应力最大值为20.48MPa;
当垂距H为15m时,此时的巷道垂直应力最大值为22.11MPa,此时较垂距12m应力值降低了1.63MPa;
当垂距H为20m时,此时的巷道垂直应力最大值为26.27MPa,此时较垂距15m应力值降低了5.79MPa。同时随着垂距的增大,巷道两帮的应力集中范围有一定的减小,所以底抽巷距离煤层距离越近,受到掘进的影响越大。根据对比分析最终选定底抽巷的布置位置为垂距12m,布置于粉砂岩之中,此时的巷道施工成本最低且巷道的围压应力良好,有利于煤层瓦斯的抽排[5-6]。对底抽巷钻孔影响直径进行分析,选定抽采负压为15kPa,抽采的直径分别为94mm,抽采天数分别选择30d、60d、90d、120d、150d,抽采有效半径随瓦斯抽采时间变化曲线见图3(a),在一定抽采天数下不同负压抽采有效半径变化曲线如图3(b)所示。

从图3可以看出,当钻孔直径和抽采负压一定时,此时随着抽采时间的增加,底抽巷钻孔抽采有效半径呈现逐步增大的趋势,当抽采时间为30d时,此时的钻孔有效抽采半径为0.97m,当抽采天数增大至60d时,此时钻孔有效抽采半径为1.23m,当抽采天数增大至150d时,此时的巷道抽采有效半径为4m。同时对比不同抽采负压下的钻孔抽采有效半径发现,随着负压的增大,抽采有效半径几乎类似于平行直线,所以负压对钻孔抽采有效半径的影响较小,所以在进行现场实践时可以充分利用模拟结果进行设计[7-8]。

根据模拟研究进行现场实践,选定2202工作面的回风顺槽进行验证研究,底抽巷布置按照模拟选定的方案进行设置,在底抽巷进行钻孔,钻孔直径选定为94mm,抽采的负压选定为15kPa,分别设定11个钻孔,在第5至11个钻孔进行水力冲孔,完成冲孔后进行瓦斯抽采,瓦斯抽采曲线如图4所示。

图4 瓦斯抽采曲线

从图4可以看出,经过水力冲孔后瓦斯抽采的浓度及瓦斯纯量均有了明显的增加,在前四个钻孔抽采的浓度均值为44.8%,抽采的纯流均值为0.18m3/min,而经过冲孔后瓦斯抽采的浓度均值为75%以上,瓦斯抽采的纯流均值为0.33m3/min,可以看出经过冲孔后钻孔瓦斯抽采浓度较未经水力冲孔提升了30%,而抽采纯量同样提升了15m3/min,所以底抽巷水力冲孔效果明显,抽采效果极佳[9-10]。

(1)通过数值模拟对不同底抽巷布置方案下巷道应力云图进行分析,确定了当垂距H为12m时,底抽巷布置于粉砂岩中时,此时的垂直应力最大值最小,此时的垂直应力最大值为20.48MPa。

(2)利用数值模拟软件对抽采参数对有效抽采半径的影响进行分析,发现随着抽采时间的增加,底抽巷钻孔抽采有效半径呈现逐步增大的趋势,而随着抽采负压的增大钻孔抽采有效半径几乎不变。

(3)利用模拟计算结果对腾晖矿2202工作面进行底抽巷布置,并对钻孔冲孔前后瓦斯抽采曲线进行分析发现,底抽巷钻孔经过水力冲孔后抽采效率有了明显的提升,抽采效果极佳。

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