高压变频器在大港油田西一注水站的应用


  摘要:根据油田实际注水情况,提出了目前注水泵站在生产过程中存在的主要问题,有针对性的运用高压变频技术来解决高压注水泵耗能问题,以满足油田生产的需要。
  关键词:油田企业;单耗;节能
  1 项目基本情况
  西一联合站位于港西地区,始建于1970年,并分别于1974年、1980年、1993年、2000年、2006年进行过相应的工艺改造,担负港西作业一区油气水处理、西二联低含水油处理、南线来油输送等任务,是一座集原油处理、原油外输、采出水处理、采出水回注、回掺等功能为一体的综合性油气处理联合站。该站设计原油处理能力12000 m3/d,采出水处理能力13000m3/d,采出水回注能力8640m3/d,掺水能力2200m3/d。同时,该站还担负着大港油田南线来油的储存、外输、加热等工作,是大港油田原油储运系统的重要枢纽。
  西一联合站西一注水站建于1975年,采用多级高压离心注水泵注水,主要配套设施包括2具1000注水罐,DF型多级高压离心泵3台,工频运行,工作制度二运一备。注水泵电压6KV,机泵运行电流102A,日注水量约8600 m3/d,年耗电量约1625×104kw.h。
  1.1存在问题
  1.1.1泵出口阀门节流,泵管压差大,无功损耗高。
  西一注注水泵日注水量在8600m3,设计日注水量8640m3,注水泵泵压13.4MPa,注水管压11.0-12.5MPa,泵管压差在0.9~2.4MPa之间,出口阀门截流严重,造成注水泵机组效率低、电能消耗大,注水生产成本大。造成此情况是由于不同时期油田开发配注量的调整,以及钻井注水井占用、洗井等原因,使油层注入压力和注入量处于变化中,造成注水泵排出量与配注量不匹配。为了适应注水量变化的需求,一般通过人工调节出口阀门来控制流量,泵机组在节流状态下运行,使得注水泵运行偏离了高效区,且阀门处又因节流损失了大量的能量,如果人工调节不及时,将影响油田正常注水,并会带来安全隐患。
  1.1.2 注水泵工频启动,对供电电网冲击较大,易造成配电设备的故障。
  配套大功率电机的注水泵工频启动,对供电电网冲击较大,易造成配电设备的故障。改造前,西一注高压配电室所用PT已烧毁多年,而且配电柜老化严重,已对西一注注水系统平稳运行造成隐患。此外,该站高压电缆为1992年铺设,采用铝芯无铠电缆。注水泵工频启动对电网的冲击效应会对该电缆造成一定安全隐患。一旦发生事故,将无法保证注水系统正常运行。
  1.2 泵站改造的目的和要求
  (1)满足注水需求,在保证注水干压不降低情况下,降低泵管压差,减少无功损耗,改造后阀门可以全开,消除泵管压趋近为0 MPa。
  (2)在保证注水干压满足注水需求的情况下,实现注水泵一定范围内压力、排量可调,注水站单泵排量范围增大到DFW180-110X12(150~210m3/h)。
  (3)完善设备自动保护,可以实现多级高压离心注水泵软启动功能及远程启停功能,并进行逻辑控制(报警及系统连锁控制),提高人员和设备安全管理程度。
  2 技术方案及原理
  2.1高压变频系统概述
  西一注建有离心式注水泵3台,二运一备,注水量8600m3/d,临近满负荷运行。根据电机额定电压6KV和注水泵负载额定功率950KW、1000KW,选用适合驱动高压异步电动机的水泵类变频器JD-BP37-1000Z,采用一拖二运行方式来满足现场要求。特点如下:
  (1)优良的调速性能,满足生产工艺要求;
  (2)良好的節能效果,提高系统运行效率;
  (3)实现最大投资效益比,变频一拖二运行满足了系统节能运行,控制了整体投资;
  (4)实现系统软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备寿命;
  (5)系统安全、可靠,确保负载连续运行;
  (6)控制方便、灵活,自动化水平高。
  2.2技术方案及原理
  通过对注水泵进行高压变频的技术改造,可以对注水泵运行参数进行调节,以达到消除泵管压差,降低注水单耗的目的。
  电动机可以经高压隔离开关1#QS1和高压真空接触器KM1、高压隔离开关1#QS2和高压真空接触器KM3变频运行,也可以经过高压真空接触器KM5工频运行;2#电动机可以经过高压隔离开关2#QS1和高压真空接触器KM1、高压隔离开关2#QS2和高压真空接触器KM4变频运行,也可以经高压真空接触器KM6工频运行。实现一台变频器可以轮流拖动两台电动机变频运行。
  (1)高压变频调速驱动装置采用直接‘高-高’结构,6kV直接输出,不需输出升压变压器,输出为单元串联移相式PWM方式。整套变频调速驱动装置,包括移相变压器、变频器、隔离刀闸柜等所有部件及内部连线一体化设计,现场只须连接高压输入,高压输出、控制电源和监控数据线即可。在20~100%的负载变化情况内达到或超过0.96的功率因数,并且电流谐波少,无须功率因数补偿/谐波抑制装置。
  (2)控制器采用DSP+FPGA芯片,设计的算法能保证电机达到最优的运行性能。彩色嵌入式人机界面提供友好的全中文监控和操作界面,同时可以实现远程监控和网络化控制。
  (3)变频装置还具有以下基本保护功能:过电压保护、欠压保护、缺相保护、过电流保护、过载保护、过热保护、光纤故障保护、超频保护、失速保护、接地保护、短路保护。提高了系统的安全性。
  3节能点及效果
  3.1主要节能点
  (1)阀门完全打开不存在憋压现象,泵管压差减小了,提高了系统有用功率,节约了能源。
  (2)注水系统可以和港西注水管网需求高效动态匹配,不增加无用功,保证了整体注水管网的运行平稳。
  (3)排量在一定范围内(如果生产需要)可以调节,降低了单耗,节约了能源。
  (4)实现了对设备的软启动,即避免了启动电流大造成的能量损失,又避免了启动电流大对电机、配电设施的过流损害,延长了使用寿命。
  3.2实际效益
  2017年初,西一注3台注水泵的平均电流与去年同期对比下降了18A左右,据统计安装变频后注水月均用电量127.4万kw.h,比去年同期注水月均用电量134.9万kw.h减少了7.5万kw.h,注水单耗由年初的5.1降低到4.6kw.h。
  通过西一转注水泵2016年一季度与2017年一季度单耗柱状图同期对比数据可以看到,改造后的注水泵机组节能效果较为显著;在全年注水量与上一年注水量相当的情况下,预计2017年可节电156×104kw.h,年实现节约电费127万元。
  同时,西一联采用变频控制后,减少工频启动对电网的冲击造成的影响,减少维修费6万元,新增变频装置维护费3万元。
  西一转高压变频器投运后,我们对更换高压变频器前后能耗数据进行了检测。更换后西一注注水高压变频采用一拖二变频控制,二运一备,综合节能率达11.65%。
  4结论
  该变频投产运行后,较原生产系统相比,生产效率显著提高,在降低了电量消耗、生产成本的同时,也降低了员工的劳动强度,起停泵及数据采集可在操作室通过计算机一键完成,既满足了生产需要,又达到了预期的节能降耗的目的(三年可回收投资),符合企业所强调的安全生产、清洁环境、保障职工身体健康、社会和谐发展的要求,体现了安全、节能、环保的宗旨。
  (作者单位:中国石油大港油田公司第五采油厂)

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